作者:一博科技高速学生自媒体成员 黄刚
按失常的思维逻辑来说,高速信号的走线层个别都是 0.5oz 或者 1oz,如果让你亲眼见到一个高速信号走到厚铜上,你会不会很惊(jing)喜(ya)!
高速信号为什么个别都会走在 0.5oz 的信号层上呢?抛开性能的要求不说,从加工的角度来看,0.5oz 的层对于走线蚀刻,PP 的流胶都会绝对比较稳定,而且对于设计来说,走线和走线之间的间隔要求也不会过于严格,这样的话一般来说加工进去的阻抗就会比较稳定,偏差也不会太大。然而如果因为各种起因,走线走在了厚铜层下面,会产生什么事件呢?明天咱们就给大家分享这样一个“凤毛麟角”的案例。
这是客户设计的一块高速连接器的测试夹具板,顾名思义,就是用来进行高速连接器的测试的。客户的这款自研连接器的指标速率是 25Gbps,因而对于夹具的性能也要求能反对到至多 20GHz 的程度。其实这个我的项目的设计加工压接都是客户那边本人实现的,原本咱们高速学生是看不到这个案例的,只不过这款夹具的性能很有问题,客户才来求助咱们高速学生,心愿能帮忙定位问题。上面是客户设计的测试夹具板,咱们看到其中有一半的信号走线是在表层,通过 SMA 连接器连贯到高速连接器。
原理和设计其实都很简略,然而问题在客户回板测试后就立马呈现了。那就是表层线的阻抗竟然过低!!!客户进行了阻抗测试,发现表层的单端线走线广泛都偏低,甚至有的只有 42 欧姆左右!
这让客户大为不解,按理说,链路比较简单,相邻很远的地位也没有走线的串扰,而且走线的线宽也没有很细,6mil 的线宽很好去加工。这个案例交到高速学生这里后,咱们也同样进行了阻抗测试,发现表层线的阻抗确实像客户测试的那样低!这个时候咱们依据客户的设计叠层和走线进行了阻抗的计算,发现依照该叠层和线宽进行设计,阻抗确实能算到 50 欧姆。
那到底是走线的哪个因素出了问题呢?从肉眼下来看必定是不能看进去的了。还好我司本人有板厂,因而咱们能想到的办法就是让板厂进行切片,咱们通过显微镜去看走线的理论构造!
通过一番辗转之后,咱们终于实现了对这块测试板的切片,果不其然,在这里咱们找到了答案。咱们对这些表层走线进行了横切面的测量,发现该表层走线的铜厚竟然远远超出了咱们的设想,它竟然做到了 3.6mil!!!
咱们在表层线是应用 0.5oz 的基铜进行电镀,也就是咱们常常说的 0.5oz+plating,一般来说实现电镀后铜厚会在 1.6mil 左右。然而这个板子客户的板厂竟然活生生的做成了 3.6mil,高速学生要不是亲眼看到测试的后果,切实是难以置信!
而且还不仅如此,线宽也从设计的 6.5mil 做成了 9mil,要不是板材和介质厚度还是对的,咱们都感觉板厂是把这个我的项目当成了另外一个我的项目来做了。
而后咱们依据切片测量到的数据再次进行阻抗的计算,计算出来的后果就和理论测试的阻抗后果很靠近了。
这个案例其实很难了解客户找的板厂是怎么去加工的,咱们通过铜厚的微小差别来初步判断是板厂用了 2oz 的基铜进行电镀失去的 3.6mil 铜厚,另外也能看到走线也是被蚀刻得很不平均。Anyway,这个案例再一次验证了微带线的加工确实存在很多不确定性的因素,它的阻抗管制必定是比带状线更有难度的,所以咱们如果要应用微带线去设计一些高速率,高精度的我的项目时肯定要特地的留神哈!